В «Роскосмосе» назвали главную версию причины аварии «Луны-25»

Это неправильная работа блока измерения угловых скоростей

Станция «Луна-25» могла потерпеть аварию из-за неправильной работы блока измерения угловых скоростей (БИУС-Л). Он не смог верно определить последовательность выполнения команд и стал передавать бортовому комплексу управления «нулевые сигналы». Как сообщает РИА Новости, об этом рассказали в пресс-службе государственной корпорации «Роскосмос».

«Наиболее вероятной причиной аварии «Луны-25» стало нештатное функционирование бортового комплекса управления, связанное с невключением блока акселерометров в приборе БИУС-Л из-за возможного попадания в один массив данных команд с различными приоритетами их исполнения прибором», - говорится в сообщении.

В «Роскосмосе» пояснили, что распределение команд в таких массивах данных имеет случайный характер. В связи с этим в бортовой комплекс управления с акселерометров БИУС-Л приходили нулевые сигналы. По этой причине двигатель космического аппарата вовремя не выключился, и станция врезалась в поверхность Луны.

Расследованием аварии занимается межведомственная комиссия. Она уже дала свои рекомендации «по проведению дополнительных мероприятий для последующих лунных миссий с целью недопущения повторения вышеуказанных вероятностных событий», добавили в корпорации.

Станция «Луна-25» отправилась на естественный спутник Земли 11 августа на борту ракеты-носителя «Союз 2.1б». она должна была прилуниться 10 дней спустя, но 19-го числа «Роскосмос» заявил о возникновении нештатной ситуации. Она не позволила станции выйти на предпосадочную орбиту. «Луна-25» перешла на нерасчетную траекторию и врезалась в поверхность Луны.

Позже глава «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал, что при попытке перейти на предпросадочную орбиту двигатель «Луны-25» проработал 127 секунд вместо 84.